1.案例
2017年11月26日,佛山地鐵2號線3標灣華站~登洲站盾構(gòu)區(qū)間,二公局“二公盾2號”土壓平衡式盾構(gòu)機在掘進到1213環(huán)時,管式螺旋輸送機出現(xiàn)異響并伴有較大震動現(xiàn)象,機駕人員立即停機并上報項目部,項目部技術(shù)人員初步判斷為螺旋輸送機的減速機故障。
2.故障維修方案分析
由于在隧道內(nèi)對減速機進行拆解維修難度較大,減速機凈重有4.8t,洞內(nèi)沒有相應(yīng)的起重設(shè)備,況且拆解時盾構(gòu)機前部土艙的帶壓泥水會從減速機處冒出。鑒于此,項目部將情況及時匯報局設(shè)備部和盾構(gòu)機生產(chǎn)廠家(中交天和),共同協(xié)商,盡快維修。28日,由局物設(shè)部、地鐵項目部、中交天和、振華港機(減速機生產(chǎn)單位)共同商定維修方案。
(1)進行螺旋機止水,防止土艙的泥水從減速機拆解處噴涌到隧道內(nèi)。在關(guān)閉螺旋機下料口閘門后,卸掉螺旋機伸縮段法蘭盤上的一圈螺栓,啟動伸縮油缸,將螺旋機葉片軸收回到位,關(guān)閉螺旋機在土艙壁上的艙門,從盾體內(nèi)的螺旋機注入口向角度螺旋輸送機筒體內(nèi)注入適量聚氨酯用于止水,并注意觀察螺旋機靠近減速機的那只土壓計的壓力變化。將下料口的上下閘門各打開1條小縫隙,觀察有無泥水持續(xù)噴出,若無泥水流出時,說明土艙閘門已完全關(guān)閉,聚氨酯注入量可以滿足止水要求,再關(guān)閉下料口上、下2個閘門,完成止水工作。
(2)拆卸液壓馬達。減速機端部安裝有3個液壓馬達,每個重量256kg,減速機重量4.8t,拆卸時必須依靠吊裝設(shè)備,而減速機與洞內(nèi)管片頂部僅有1m的垂直距離,隧道外面的起重設(shè)備難以使用,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場分析,借用管片螺栓作為附著點,在減速機上部周圍安裝4個5t的手拉葫蘆,來解決液壓馬達、減速機等起吊的問題。通過查閱資料和相關(guān)計算,管片螺栓能夠承載的載荷遠遠>5t,可以用作吊裝附著點。具體操作過程為,用12mm厚的Q235鋼板氣割4個吊耳,固定到管片螺栓上,下面分別掛1個5t手拉葫蘆,再依次拆掉液壓馬達的油管、法蘭螺栓后,用手拉葫蘆將馬達逐個移開,放到不影響后面減速機拆卸的地方。
(3)拆減速機后蓋,查找故障原因。用12mm厚的Q235鋼板氣割1個吊耳,焊在減速機殼體的上部,再掛1個5t手拉葫蘆并拉緊,卸下減速機后蓋與減速機主機的連接螺栓,用手拉葫蘆吊起后蓋。清洗減速機內(nèi)泥沙,發(fā)現(xiàn)減速機內(nèi)部的推力軸承已嚴重損壞,部分滾珠已掉落,必須繼續(xù)拆卸。
在這次盾構(gòu)機維修工作中,雖然取得了一些經(jīng)驗,但也暴露出問題和不足之處。在盾構(gòu)施工領(lǐng)域工作,有關(guān)盾構(gòu)機維修保養(yǎng)的知識還需要不斷學習和提高。
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